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电磁振动器是电磁振动给料机的主要部件

发布时间:2014-12-05 00:00:00作 者:大汉机械 来 源:
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振动器结构的改进电磁振动器是电磁振动给料机的一个主要部件。在原设计中,给料机的连接叉上压紧板簧的螺栓是在板簧组前侧,而振动器壳体上压紧板簧的螺栓则在板簧组后侧。根据生产实践证明:这种压紧方式,在调整板簧片数时,必须将板簧组前后两侧压紧的部位全部松脱,而电磁铁的气隙也随之变化,因此,造成调整不便。现在,将连接叉及振动器壳体上的板簧压紧螺栓,全部改在板簧组前侧。当调整板簧时,保证电磁铁的气隙不变。若将压紧板簧的螺栓松开,即可把板簧抽出或补充,从而改进调整性能。同时,根据制造经验,对振动器的壳体和连接叉加工工艺性,特别是铸造工艺性做了改进;另外,为了克服给料机在长期运转后,铁芯的气隙工作面产生凸肚和板赞断裂等缺点,铁芯的壳体由开式改为封闭结构,板簧增加喷丸处理。基本上解决了过去的问题。小型电振给矿振动器因基本上不存在上述问题,故未进行上述修改。
  电磁振动给料机在开车后,特别是空车时,噪音较大。经过检查和试验,产生澡音的主要原因是减振器吊杆通过减振弹簧托盖的孔间隙太小。当开车后,托盖孔壁与吊杆碰撞摩擦,另外,若螺栓松动或安装不当,则使槽体与漏斗咀碰搜。后者通过检查并拧紧螺栓与正确安装即可解决,而前者则需改进减振器结构,扩大吊杆与弹簧托盖孔壁的间隙才能解决。其他,如在开车后,电流的谐波声,以及加载后,物料与槽体的康擦声,乃属正常声音。控制装的改进原DZ系列电磁振动给料机在设计的,诩圈3减握器给构时候,还没有大量推广使用可控硅,因此,控制装置仍用调压器控制箱。它是体积大、自重大、成本高,又不能自控,使用不便。近年来,由于可控硅的发展和推广使用,各有关制造厂和使用单位,已将调压控制箱改为可控硅控制箱。因此,在改进设计中,结合生产实践,将控制装置全部改为可控硅控制箱,并初步完成系列化和标准化。控制箱的型号为KDZ,箱型分为单体挂墙式和组合式两种。采用可控硅半波整沈供电,触发回路采用单晶体管与电阻电容组成的弛张振荡电路。对20安培以下的可控硅采用线路,对20安培以上的可控硅,为确保足够的移相范围,则采用)线路,增加脉冲放大部分。
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